過程控制系統投入自動狀態經常會遇到FLOWSERVE電動執行器出現這種振蕩現象,振的頻率也較高。由于這種振蕩現象的存在,非常容易引起磁放大器的故障,此外,由于電動執行器經常處于振蕩狀態下運行,嚴重影響執行器的使用壽命。因此,在調節系統中應消除這種振蕩,以保證調節系統的正常運行。
FLOWSERVE電動執行器閥位反饋小回路振蕩,產生振蕩的原因主要有以下兩個方面。
a:由于磁放大器的不靈敏區△g太小,磁放大器過于靈敏,使執行器小回路無法穩定而生產振蕩。
b:當執行機構失去制動作用而產生惰走現象時,也會引起執行機構小回路振蕩。
針對上述引起執行機構振蕩的原因,對磁放大器不靈敏△g太小引起振蕩,根據運行中的經驗,把磁放大器的不靈敏區△g調在±120-140μA時可以消除小回路振蕩。對于執行機構失去制動應查出機構失去制動的原因給以排除。
由于信號源波動而造成執行器的振蕩。可以在系統設計地,在回路中加入阻尼器環節,也可在管路中加機械濾波緩沖的裝置。用機械阻尼的方法減少變送器輸出信號的波動,以至消除機構的振蕩。
由于調節系統參數整定不當而引起系統振蕩,使執行機構振蕩。調節器的參數整定不適合,會引起系統產生不同程度的振蕩。
對于單回路調節系統,比例帶過小、積分時間過短、微分時間和微分增益過大都可能產生系統振蕩。對于多回路系統和單回路系統有共性的問題外,還存在著回路之間產生的相互影響,由于參數整定不合適產生各回路間的共振。
對于上述原因引起執行機構的振蕩,可能在系統整定時合理的選擇這些參數,使回路都要保持所要的穩定裕度。